溶液储槽退液口在原始设计中,脱碳溶液储槽退液管线位于最低点,碱液在储槽内静置后,杂质沉降在底部,每当向系统补充碱液时,沉降在储槽底部的杂质便会进入脱碳系统,从而导致脱碳系统波动,出现工艺气超标、两塔差压上涨等现象,经一段时间的在线过滤后才有所好转。为解决该问题,富岛一期在离储槽约0.3m的位置增设1个退液口专门用于向系统补液。同时,保留原来的退液管线,用于检修期间对储槽的清洗排放。在正常生产时,可将部分碱液退至储槽中静置,杂质沉降后再从新的退液管线补液至系统中。通过此项改造,脱碳系统再也没有出现因为补充碱液发生过波动。
旁滤系统原设计中,碱液的配制、系统的补液及加药都需要通过地下槽进行,由地下槽泵输送,经过旁滤系统的活性炭过滤器和低压机械过滤器(精度为20μm),再进入溶液循环。活性炭具有很强的物理吸附能力,可以有效地吸附碱液中的有机物、金属离子、悬浮物等污染物,但是对活化剂也同样具有很强的吸附作用,造成活化剂损耗过大、碱液对CO2的吸收效率下降。活性炭粉末透过低压机械过滤器后进入系统,污染碱液。经设计单位论证后,富岛一期弃用了原有的旁滤系统,以1台精度更高(10μm)的低压滤布式过滤器替代,既避免了原有的弊端,又提高了原有的过滤功能。
2019年上半年,又将该台过滤器的滤芯进行升级,由原来的胶粘结构改为氩弧焊焊接结构,从而避免了碱液对胶的腐蚀造成滤芯散架,并且通过增加波纹数、缩小滤芯外径来保证制造工艺和过滤面积,实际运行状况良好。根据生产情况约每半年用脱盐水对过滤器进行反冲洗1次,每年打开过滤器并检查滤芯的完好情况,更换损坏的滤芯,保持良好的过滤效果。
增加石英砂过滤脱碳循环有1台精度为50μm的中压机械过滤器,用于连续过滤半贫液,体积流量为100m3/h,约占半贫液流量的1/10,该过滤器每2个月清洗1次。原有旁滤系统弃用后,以低压滤布式过滤器取代,过滤精度虽有所提高,但是2台过滤器都属于纯物理过滤,主要去除一定粒径的颗粒状脏物,甲醇、甲醛、甲酸等可溶性有机物、金属离子及更微小的粉末还是难以除去,溶液仍偶尔有起泡现象。2016年下半年,富岛一期用天然石英砂对溶液进行在线过滤,效果明显。